一般情況下,石英砂體積的膨脹不會對鑄件產生明顯的影響,但多方面的不利因素同時出現,就很容易表現出來,在我廠就出現一例因石英砂體積的膨脹而造成的巨大經濟損失。
我廠生產一種高鉻鑄鐵耐磨輥(903輥),其化學成分為C:2.0-2.6;Si:0.4~1.0;Mn:0.5~1.0;S≤0.06;P≤0.1。鑄件毛坯重2300Kg(不含澆冒口),其缺陷位置、鑄件尺寸及鑄造工藝。
一、缺陷現象
我廠與某知名科研單位共同開發生產903棍已有多年歷史,該產品經過測試其耐磨性能可等同于某大型熱電廠所購進口件。我廠已與該廠多年供貨,但鑄件表面脈紋毛刺現象一直存在,因其基本上不影響使用,客戶并未提出過異議。但隨著市場競爭的加劇及客戶對產品要求的提高,該廠對我廠產品的脈紋毛刺多次提出警告,且在2000年底一次將該產品退回近二十件,造成我廠近40萬元的損失。其缺陷外觀及產生的位置如圖1所示,打磨前為0~1.5mm凸起的毛刺,打磨后毛刺處呈凹陷狀態。
二、對比試驗
1.試驗一:嚴格搗砂工藝
根據鑄件外觀缺陷現象,先是懷疑型砂搗固不緊而造成,且工人有時圖懶省事,經常吊齊整斗砂傾倒,于是決定對十件鑄件進行試驗,嚴格按照填砂工藝操作,結果缺陷現象反而有加重現象。
2.試驗二:縮短澆注時間
大流澆注,縮短澆注時間,降低澆注溫度,缺陷現象有所減輕但無法杜絕,而且出現澆注不足現象,鑄件又無法焊補,因此淘汰了此種方案。
3.試驗三:更換石英砂
原工藝是逐漸外形腔填充水玻璃石英砂,中間芯子采用鋁礬土砂,考慮到外型腔吃砂量偏小,而石英砂在高溫時其膨脹量要遠遠大于其余型砂,于是全部改用鋁釩土砂造型,首批投入三件,結果脈紋現象全部消失,且以后將鋁礬土砂造型方案固定下來,至今從未出現過脈紋毛刺現象。
三、原因分析
對比三種試驗方案,發現產生缺陷的以下原因。
1.得出如下結論,型砂吃砂量偏?。ㄗ钚√帪?10mm),模型坡度大,導致搗砂后型砂緊實度大。
2.澆注系統為封閉式澆道,導致澆注時間長(一般為135~145妙)。
3.當鐵水澆入型腔時,因澆注系統為封閉式澆道,而鑄件又較大(2、3噸),金屬液進入型腔后,型腔表面溫度急劇升高并因而發生膨脹和出現強度變化,其SiO2顆粒發生如下多晶型轉變:(1)型腔溫度升至575度,總的線膨脹量為原來長度的0.875%;(2)575度的等溫膨脹為原來長度的0.5%,是總膨脹量(0.875%+0.5%=1.375%)的36%,而鐵水在型腔內上升緩慢,當型腔高溫烘烤時間超過30秒時,石英砂達到最大膨脹量,這時整個鑄型受熱時的膨脹分別為微觀膨脹及宏觀膨脹兩階段,砂粒的膨脹能被石粘土膜的收縮所抵銷,或者砂粒間相互移動的力小于砂型外部阻力,以致僅減小砂粒向的空隙并引起砂型尺寸變化,這個階段稱為微觀膨脹,當砂粒間的間隙已難以再減小,或使砂粒間相互移動的力大于砂型外部阻力時,砂型外部尺寸發生變化,這個階段稱為宏觀膨脹。如果砂型緊實度高。砂粒粗和粒度集中。粉塵含量高。加熱速度快,則型砂的微觀膨脹減小,而相應的宏觀膨脹增大。而型腔外部110mm處為厚大的圓型砂箱,阻礙砂粒間力的施放,其受力方向只有向砂性型腔內壁轉移,表面層直至開裂而產生脈紋毛刺(主要由宏觀膨脹造成)。
四、綜合以上分析,得出如下結論
1.石英砂的高膨脹是導致脈紋毛刺的根本原因。
2.鐵水含Si、S、P量偏高,使得鐵水流動性好,易滲透鐵水形成脈紋毛刺。
3.鋁釩土砂造型是解決消除脈紋毛刺的很好途徑。
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